“以前拆装主轴组,全靠抡大锤,不仅费时费力,还容易把部件砸变形。现在好了,有了这个液压拆装机,压几下把手,活儿就干完了!”在综合检修车间转辙机工区内,信号工张轶航一边操作新设备,一边兴奋地说道。站在一旁的研发人王勇笑着回应:“咱们搞点小发明,就是要让大伙儿干活更轻松!”
转辙机是铁路信号系统的核心设备之一,其中主轴组与齿条块配合构成了转辙机锁闭装置,是道岔是否能正常启动的关键点。如果主轴安装不到位,道岔表示可能会不正确,就会影响列车运行安全。
在以往,检修人员只能依靠铜锤敲击的方式进行拆装检修,人工敲击过程中,不仅耗费体力,作业效率低,影响整体检修进度,而且会导致主轴组受力不均变形,甚至损坏轴承,影响设备使用寿命。“每次拆装主轴组,都得小心翼翼,生怕砸坏了关键部件。”职工张轶航说道,“一旦主轴变形,轻则影响设备性能,重则导致道岔无法正常转换,直接影响行车正常运行。”
面对这些难题,2023年初,我段综合检修车间生产管控班的验收员王勇带领团队展开技术攻关。经过反复研究和试验,他们决定利用液压传动原理,研制一种新型拆装机具,以取代传统的人工敲击方式。
起初,王勇根据主轴组与机壳的位置关系、液压动力装置的形状及现场实践,制作了第一代组装装置支架,使用该装置需先将联结组合架固定在转辙机外壳上,将液压装置的油缸放置在凹下去的槽内。可这种方式虽可将主轴安装到位,但主轴组与机壳配合间隙过紧,造成支架与机壳接触处破损,尤其是对机壳漆造成一定的损伤。
王勇冥思苦想,他尝试着对支架进行改造,但效果依旧不理想。他转换思路,对现有的液压装置进行了查找,发现一体式的液压拉码,更适合制作主轴组安装的动力源。这种拉码可利用液体压力传递的性质,根据液面平衡、压强相等原理,衡量得出质量的大小,完成能量的积压、传递、放大,实现机械功能的轻巧化、科学化、最大化。
同时他发现拉码接触面很大,那么可否增大受力面积使检修效果更好呢?经过近百次实验中,王勇改变了支撑台的位置及安装方式,来改进一代产品受力点的位置,将“受力点” 变成了“受力面”,以能够更好与液压拉码相互配合。他还在油缸和支架前端伸出部位增加了螺母,保证使用过程中的稳定性及灵活性。2023年10月,第一台主轴组液压拆装机具在王勇及其团队中诞生。
实施验收后,主轴组液压拆装机具开始正式使用。这种设备一经投入,便受到了职工们的一致好评。它利用液体的静压力实现平稳施力,避免冲击式拆装对部件的损伤。并将动力源与拆装机构一体化,操作简便,适用于不同型号的转辙机主轴组。同时采用可控液压系统,拆装力度可精准调节,确保作业过程稳定、安全。
“液压系统的优势在于力量均匀、可控性强,既能保证拆装顺利,又不会对部件造成额外损伤。”王勇介绍道,“我们还设计了可移动式安放架,底部加装滚轮,方便设备在不同作业场地之间灵活搬运。”
王勇及其团队研发的
主轴组液压拆装机具
自该液压拆装机具投入使用以来,累计节省各项费用成本35万元。彻底解决了因敲击导致的变形问题,延长了设备使用寿命,设备故障率明显下降。同时劳动强度大幅降低,检修人员不再需要频繁挥锤,以前拆一台转辙机主轴组至少得半小时,现在五分钟就能结束,作业更加轻松、安全。
未来,我段干部职工将继续立足岗位,围绕生产经营中的实际问题,从细微处入手,发挥聪明才智,通过小改小革,解决生产中的实际问题,为推动牡电高质量发展贡献力量。
图文:佟思瑶 张司函